以下是小编为大家准备了火电厂湿烟囱排放的可行性探讨,本文共6篇,欢迎参阅。

篇1:火电厂湿烟囱排放的可行性探讨
火电厂湿烟囱排放的可行性探讨
摘要:在石灰/石灰石-石膏法湿法烟气脱硫(FGD)工艺中,是否安装烟气热交换器(GGH)的问题一直受到关注.本文介绍了湿法烟气脱硫工艺中GGH的'作用,设置GGH的弊端,以及湿烟囱排放对工艺和设备所提出的更高的设计要求.从安全和经济角度考虑,对于FGD工艺采用湿烟囱排放代替GGH是可行的.作 者:朱蕾 Zhu Lei 作者单位:青岛大学,化学化工与环境学院,山东,青岛,266071 期 刊:环境科学与管理 Journal:ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT 年,卷(期):, 35(1) 分类号:X701.3 关键词:湿法烟气脱硫 烟气换热器 湿烟囱篇2:火电厂二氧化硫排放行为分析
火电厂二氧化硫排放行为分析
火电厂是二氧化硫排放大户.从企业层面和国家层面上对火电厂二氧化硫排放行为和形势进行了分析和总结,以期为环境管理服务.
作 者: 作者单位: 刊 名:中国环境监测 ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL MONITORING IN CHINA 年,卷(期): 21(5) 分类号:X823 关键词:火电厂 二氧化硫排放 环境管理篇3:火电厂用冷却塔替代烟囱的探讨
火电厂用冷却塔替代烟囱的探讨
摘 要 长期以来,烟囱成为火电厂必不可少的重要设施。近年来,随着脱硫脱硝技术的运用,使处理后的烟气温度和烟气成分与过去相比发生了变化。能否在适当条件下用冷却塔替代烟囱(将烟气通过冷却塔排放)呢?通过对塔内气体流动工况的变化分析,以及对湿法脱硫后的烟气从烟囱排放分析和烟气中残余二氧化硫和飞灰对循环冷却水污染分析,最后得出结论:若烟气采用了高效除尘和脱硫(或脱硫脱硝)处理,可以设置低矮的事故烟囱,不再建设永久性烟囱,从而降低造价和运行费用。
随着社会生产力的发展和人们生活质量的提高,人们对环境质量愈来愈关注,对火电厂也提出了更高的环保要求。愈来愈多的电厂将视其煤质情况和环保要求对烟气进行脱硫处理,甚至于进行脱硝处理。在某些采用石灰石湿法脱硫(以下简称FGD)的.系统中,经脱硫后的烟温约50 ℃,若不加热则可能带来烟囱排放困难。能否在采用自然通风冷却塔的电厂,将处理后的烟气通过冷却塔排放?本文试图对该问题做一些分析和探讨。
1 技术方案
对于采用了冷却水再循环的火电厂,若其烟气进行了脱硫脱硝处理(或只是脱硫处理),在正常运行工况下,烟气经过二氧化硫吸收塔处理,进入自然通风冷却塔,在配水装置之上均匀排放,通过冷却塔排入大气。同时,根据二氧化硫吸收塔的可靠性和事故率大小,可以设置旁路烟道,通过事故烟囱排放。
2 技术经济分析
2.1 塔内气体流动工况的变化分析
与常规做法不同,烟气不通过烟囱排放,而被送至自然通风冷却塔。在塔内,烟气从配水装置上方均匀排放,与冷却水不接触。由于烟气温度约50 ℃,高于塔内湿空气温度,发生混和换热现象,混和的结果,改变了塔内气体流动工况。
2.1.1 烟气进入对热浮力的影响
塔内气体向上流动的原动力是湿空气(或湿空气与烟气的混和物)产生的热浮力(也称抽力),热浮力克服流动阻力而使气体流动。热浮力为Z=he.Δρ.g,式中 he――冷却塔有效高度;
Δρ――塔外空气密度ρk与塔内气体密度ρm之差。
下面,以某300 MW机组为例,做简要计算:
已知f=10%的气象条件为θ1=25 ℃,Ψ1=78%,pamb=99.235 kPa,查有关图表或用公式计算出塔外空气密度ρk=1.152 kg/m3。
一般情况,塔内空气密度 ρm≈0.98 ρk=1.129 kg/m3,在标准大气压下,0 ℃时,烟气根据经验,一般煤质ρoy≈1.34 kg/Nm3。
经湿法脱硫后的烟温ty=50 ℃,考虑烟气x≈1%,水蒸气ρos=0.804 kg/Nm3,则可计算出进入冷却塔的烟气密度
显然,进入冷却塔的烟气密度低于塔内气体的密度,对冷却塔的热浮力产生正面影响。
2.1.2 烟气进入对塔内气体流速的影响
[1] [2] [3]
篇4:火电厂用冷却塔替代烟囱的探讨
火电厂用冷却塔替代烟囱的探讨
摘 要 长期以来,烟囱成为火电厂必不可少的重要设施。近年来,随着脱硫脱硝技术的运用,使处理后的烟气温度和烟气成分与过去相比发生了变化。能否在适当条件下用冷却塔替代烟囱(将烟气通过冷却塔排放)呢?通过对塔内气体流动工况的变化分析,以及对湿法脱硫后的烟气从烟囱排放分析和烟气中残余二氧化硫和飞灰对循环冷却水污染分析,最后得出结论:若烟气采用了高效除尘和脱硫(或脱硫脱硝)处理,可以设置低矮的事故烟囱,不再建设永久性烟囱,从而降低造价和运行费用。随着社会生产力的发展和人们生活质量的提高,人们对环境质量愈来愈关注,对火电厂也提出了更高的环保要求。愈来愈多的电厂将视其煤质情况和环保要求对烟气进行脱硫处理,甚至于进行脱硝处理。在某些采用石灰石湿法脱硫(以下简称FGD)的系统中,经脱硫后的烟温约50 ℃,若不加热则可能带来烟囱排放困难。能否在采用自然通风冷却塔的电厂,将处理后的烟气通过冷却塔排放?本文试图对该问题做一些分析和探讨。
1 技术方案
对于采用了冷却水再循环的火电厂,若其烟气进行了脱硫脱硝处理(或只是脱硫处理),在正常运行工况下,烟气经过二氧化硫吸收塔处理,进入自然通风冷却塔,在配水装置之上均匀排放,通过冷却塔排入大气。同时,根据二氧化硫吸收塔的可靠性和事故率大小,可以设置旁路烟道,通过事故烟囱排放。
2 技术经济分析
2.1 塔内气体流动工况的变化分析
与常规做法不同,烟气不通过烟囱排放,而被送至自然通风冷却塔。在塔内,烟气从配水装置上方均匀排放,与冷却水不接触。由于烟气温度约50 ℃,高于塔内湿空气温度,发生混和换热现象,混和的结果,改变了塔内气体流动工况。
2.1.1 烟气进入对热浮力的'影响
塔内气体向上流动的原动力是湿空气(或湿空气与烟气的混和物)产生的热浮力(也称抽力),热浮力克服流动阻力而使气体流动。热浮力为Z=he.Δρ.g,式中 he――冷却塔有效高度;
Δρ――塔外空气密度ρk与塔内气体密度ρm之差。
下面,以某300 MW机组为例,做简要计算:
已知f=10%的气象条件为θ1=25 ℃,Ψ1=78%,pamb=99.235 kPa,查有关图表或用公式计算出塔外空气密度ρk=1.152 kg/m3。
一般情况,塔内空气密度 ρm≈0.98 ρk=1.129 kg/m3,在标准大气压下,0 ℃时,烟气根据经验,一般煤质ρoy≈1.34 kg/Nm3。
经湿法脱硫后的烟温ty=50 ℃,考虑烟气x≈1%,水蒸气ρos=0.804 kg/Nm3,则可计算出进入冷却塔的烟气密度
显然,进入冷却塔的烟气密度低于塔内气体的密度,对冷却塔的热浮力产生正面影响。
2.1.2 烟气进入对塔内气体流速的影响
已知列举的300 MW机组,冷却塔淋水面积Am=6 500 m2,塔内气体流速vm=1.07 m/s,计算出塔内气体流量Qm=Am.vm=6 955 m3/s;再计算出排烟温度140 ℃时,排烟量约1 800 000 m3/h(折合500 m3/s)。换算为脱硫后50 ℃的烟气量(忽略除去的SO2气体,增加的水蒸气按经验为10%):
进入塔内的烟气占塔内气体的容积份额:
显然,进入冷却塔的烟气所占容积份额小,对塔内气体流速影响甚微。
2.1.3 烟气的进入对塔内阻力的影响
根据塔内阻力公式Δp=ξ(ρm vm)/(2),阻力系数ξ主要在于配水装置,而烟气在配水装置以上进入,对配水装置区间段阻力不产生影响。因此,对总阻力的影响甚微,在工程上亦可以忽略不计。
从以上分析可得到以下结论:烟气能够通过双曲线自然通风冷却塔顺利排放。
2.2 湿法脱硫后的烟气从烟囱
[1] [2]
篇5:美国火电厂排放控制技术综述
美国火电厂排放控制技术综述
为降低火电厂排放物对环境的污染,美国采取了一系列污染物排放控制措施,新增了许多脱硫、脱氮设备,并对现有的环保设施进行了改造.文中重点对美国应用的布袋式除尘器、低氮氧化物燃烧器、锅炉燃烧优化控制软件,选择性催化还原技术、新型燃气轮机燃烧器、多种污染物测试及除污技术等做了详细介绍,并对应用效果做了评述.
作 者:宋卫东 作者单位:国电信息中心 刊 名:国际电力 英文刊名:INTERNATIONAL ELECTRIC POWER FOR CHINA 年,卷(期): 6(4) 分类号:F407.6 关键词:火电厂 污染物排放 低氮氧化物燃烧器 选择性催化还原篇6:我国火电厂SO2排放数据可靠性分析
我国火电厂SO2排放数据可靠性分析
在我国大气污染物中,火电厂的大气污染物排放占有很大比例,掌握电力行业SO2排放状况对国家制定SO2和酸雨的控制战略和相关的环保政策意义重大.通过对我国火电行业环境监测网络、火电厂SO2排放数据来源、电力环境统计过程中SO2排放数据审核方法与审核过程、全国火电厂SO2排放数据的'确定方法等关键环节进行系统介绍与分析,得出电力环境统计数据库中火电厂SO2排放数据较为可靠,可为国家的电力政策及环保政策的制定提供参考.
作 者:王圣 陶申鑫 朱法华 WANG Sheng TAO Shen-xin ZHU Fa-hua 作者单位:国电环境保护研究院,江苏,南京,210031 刊 名:中国电力 ISTIC PKU英文刊名:ELECTRIC POWER 年,卷(期):2006 39(7) 分类号:X51 关键词:火电厂 SO2排放 环境统计数据★湿暖范文
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